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更新時(shí)間:2025-11-09

快訊播報(bào)

不銹鋼起皮缺陷快訊

2025-05-27 09:03

山西太鋼不銹鋼股份有限公司研發(fā)的"超級奧氏體不銹鋼板材表面裂紋解決方法"獲國家發(fā)明專利。該技術(shù)通過在修磨后的鑄坯表面噴涂特殊抗高溫氧化材料,有效解決了加熱過程中因高溫導(dǎo)致的熱塑性下降問題,顯著降低熱軋板材表面裂紋缺陷,提升產(chǎn)品合格率。專利號為CN120040999A。

2024-10-12 13:40

【鉬市熱點(diǎn)】

  永青集團(tuán)印尼莫羅瓦利園區(qū)堅(jiān)持在產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量上做文章,不斷強(qiáng)化全員質(zhì)量意識,延伸質(zhì)量管理觸角,加大工藝質(zhì)量提升力度,建立良好的質(zhì)量文化氛圍。

      園區(qū)針對退洗白皮304/304L氧化皮脫落痕缺陷問題,對該缺陷的發(fā)生形態(tài)及分布位置進(jìn)行了細(xì)致分析,對不同原因?qū)е虏煌螒B(tài)氧化皮脫落痕采取針對性措施,最終氧化皮脫落痕缺陷得到明顯改善,缺陷降級率大幅降低。

      在321鋼種產(chǎn)品研發(fā)方面,321鋼種質(zhì)量控制不穩(wěn)定,不銹鋼白皮一級品率波動較大,其主要存在大型脫皮、氧化鐵皮脫落痕、酸洗不足、酸洗不均等缺陷問題。為穩(wěn)定指標(biāo)提升產(chǎn)品質(zhì)量,園區(qū)不銹鋼各生產(chǎn)工序協(xié)同發(fā)力,從煉鋼、熱軋、退洗工序?qū)じ笤?,立足現(xiàn)狀開展多次攻關(guān)測試:一方面在煉鋼工序,新增鈦氮積內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與放行標(biāo)準(zhǔn),修訂N放行標(biāo)準(zhǔn),大型脫皮缺陷得到明顯改善,另一方面在熱軋工序,對加熱溫度工藝、除鱗工藝進(jìn)行優(yōu)化,氧化脫落痕缺陷與軋銹缺陷改善效果顯著;另外在退洗工序,對酸洗工藝調(diào)整后,酸洗不足缺陷降級率降低,但出現(xiàn)酸洗不均缺陷,對厚度進(jìn)行工藝區(qū)分后,酸洗不均得到明顯改善。經(jīng)過持續(xù)改進(jìn)和不斷優(yōu)化,園區(qū)321鋼種產(chǎn)品不銹鋼白皮初判一級品率穩(wěn)定在91%以上。


2024-02-21 16:22

2月20日消息,據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告,山西太鋼不銹鋼股份有限公司申請一項(xiàng)名為“一種熱軋奧氏體不銹鋼退火后大肚板板形的控制方法“,公開號CN117568570A,申請日期為2023年11月。 專利摘要顯示,本發(fā)明涉及熱軋不銹鋼帶鋼退火酸洗領(lǐng)域,一種熱軋奧氏體不銹鋼退火后大肚板板形的控制方法,包括以下步驟: 步驟一:冷卻段的空冷段:風(fēng)量為0.2‑0.4MPa,使得鋼帶溫度由1050‑1100℃快速降溫至850℃以下; 步驟二:冷卻段的水冷段:水冷段1‑3區(qū)中心噴水管打開,邊部噴水管打開,下表面中心噴水管水壓為0.22‑0.25MPa,邊部噴水管水壓為0.19‑0.21MPa; 步驟三:冷卻段的水冷段4‑8區(qū)的所有噴水管均打開,且上下表面噴水管水壓為0.15‑0.18MPa。 本發(fā)明的實(shí)施對于熱軋奧氏體不銹鋼帶鋼退火后大肚板板形改善明顯,從而使得鋼帶順利通過冷卻段及烘干段,不產(chǎn)生劃傷缺陷,也為后續(xù)不銹鋼板板形的矯直提供先決條件。

2019-11-29 10:56

2019年10月份,酒鋼宏興股份公司不銹鋼分公司進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、控制質(zhì)量缺陷、加強(qiáng)生產(chǎn)組織,中厚板雙相不銹鋼生產(chǎn)效率不斷提高,月產(chǎn)量較9月份翻番,達(dá)到600噸。

2019-11-28 10:31

10月份,酒鋼宏興股份公司不銹鋼分公司進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、控制質(zhì)量缺陷、加強(qiáng)生產(chǎn)組織,中厚板雙相不銹鋼生產(chǎn)效率不斷提高,月產(chǎn)量較9月份翻番,達(dá)到600噸。

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